张兵:29年练就过硬技能

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发布时间:2024-07-08 02:15

周五晚9点,模温机上夜班的同事过来接班,张兵仍埋头调试机床。对他而言,加班加点是工作常态。

张兵,石化机械江钻公司数控车工高级技师兼委外项目调试师,负责该公司潜江钻头厂机加工工段数控机床的调试工作,扎根生产一线已经29年了。

刚开始,为了尽快提高操作技能,他拜班里的两位老师傅为师,从最基本的工件安装,夹具、刀具更换,到工件的精细加工,一点点细致观察,下班后还请教师傅给他讲如何选择刀具、夹具,他还自学《车工原理》《切削材料》等书籍。

干好一行,坚持钻研是关键。功夫不负有心人,张兵熟练掌握机加工工段所有车床的操作技能,更是在精车内孔工序的操作上表现突出,曾连续11个月,创造加工牙轮无废品的工序最高纪录,获得了江钻公司劳动模范、江汉油田职业技能竞赛数控车工大赛第一名、石化机械模范共产党员等荣誉称号。

在工作中,张兵总是迎难而上冲在前。一次,车间接到一批市场急需大尺寸钻头的保供任务,在当时没有技术支援的情况下,他白天晚上泡在机床边,2天时间顺利完成产品调试,助力订单生产。

潜江钻头厂成立外协产品加工项目组后,张兵承担起小零件调试、弯管调试、外协产品回收加工等任务。弯管毛坯装夹效率低,他就每天研究弯管夹具,寻找方法。

善于钻研的张兵总结出一套“母线找正”的装夹方法,使弯管毛坯从原来的装夹45分钟缩短到10分钟。

一天刚下班,张兵还没进家门就接到同事电话:“新到的一批4英寸牙轮加工时,出现内孔加工让刀、碳层车削不到位的异常情况。”他一听便掉头赶回厂里。

来到现场了解情况后,张兵设想用合金钻头替代车刀进行加工的方法,和操作工一起来到机床旁对程序进行编辑和修改,不到1小时就解决了问题,还使单件牙轮加工时间从5分钟缩短至1分钟,进一步提高了加工效率。

“张兵是我们的‘百事通’,就没有他调试不好的机床,有问题找他总能解决。”工段上的同事提起张兵,赞不绝口。

张兵有个随身携带的小本子,上面密密麻麻记录着机床的调试参数、难题数据、安装方法,近年来,随着江钻公司不断推出新品种产品,加工难度和工艺复杂程度增加,张兵就把每天工作中遇到的技术难题记下来,时常翻阅,各种数据烂熟于心。

多年来,张兵总结各种机床调试过程中遇到的难题,积极探索解决方案,编写的《精车内孔工序换模调试作业指导书》《精车内孔工序标准操作法》,作为培训教材录入江钻公司《牙轮线技术培训手册》;完成新工装新工艺改善达28项,提出的“提升GJ系列牙轮精车内孔加工一次合格率”QC课题,减少废品效果显著;提出的“大尺寸钻头刀具和加工程序优化改善”QC课题,推动机床加工效率提高近45%。

(刘莹 何杰 孙海涛)