他们这样解决设备管理中的“跑冒滴漏”

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发布时间:2024-08-27 14:20

他们这样解决设备管理中的“跑冒滴漏”

2024-08-21 15:55:00

  2024年以来,除尘烟雾收集罩重庆钢铁物流运输部把开展“跑冒滴漏”专项整治工作作为推动降本增效的有力抓手和全面推进6S精益管理的重要举措。铁路作业区围绕算账经营,向“跑冒滴漏”发起进攻。

  

 

  翻车机重给料机撒料自动接料装置

  铁路作业区作为公司原料运输的生产源头,承担着原、燃物料卸载任务,由于特定的生产工艺条件,特别是翻车机在卸车排料过程中,因下方下料梭槽未把重给料机全部包含在内,料不能自动落入下料槽中。铁路作业区算了这样一笔账:每日需清料3-4次,10吨余料清理就影响翻车机停时120-160分钟,且人工将料清入A202下料梭槽,导致下次排料时,易混入其它品种,引起质量波动,梭槽料多,还易造成A202皮带启动负荷重。

  物料洒落清理在无形中增加了生产成本,撒料必须及时清理。作业区号召班组围绕“降本增效,点滴做起”,针对重板给料机撒料问题,分析原因并进行了攻关。

  铁路作业区组织检修力量更换链板,调整链接螺栓,使链板间相互紧密吻合,并创新自制下料梭槽安装在板两端。一系列措施实施后,实际运用效果良好,不仅降低了员工的劳动强度,还提高了生产效率。重给料机撒料实现了自动清理,停机料时间降低至15分钟/次,每日2号翻车机可增15-20车。每月可降低车辆延占费用4.7万元,每年可节约路车停时费用56万元。

  油脂库房整改见成效

  因铁路作业区油脂库房面积受限,摆放杂乱,存在影响油品的取用以及油脂安全存放问题。“必须搞油脂库房整顿,这也是管理上的跑冒滴漏,我们要围绕安全、环保等维度,查问题定方案,解决掉这些问题。”作业长刘雄伟立即发动作业区进行了油脂库房环境整顿攻关。

  作业区重新针对油脂库房进行了合理布局,完善物料标识,实行定位管理。将油品按标号归类定置摆放,使库房空间得到更加合理的利用,员工取用油品更加便捷,同时降低了在加油过程中将外观相似油品弄混错的风险。库房配置防渗漏托盘,将地面开槽建立了导油槽并留有储油,油脂库房便具备了双重防渗漏的功能。

  如今,各类油品摆放井然有序,各类标示牌清晰明了,禁止明火、禁止吸烟等安全警示标识醒目张贴,灭火器等安全器具定置摆放,消除了油脂库房的不安全因素。

  工作效能提升,现场环境整洁,这就是铁路作业区开展“跑冒滴漏”整治工作取得的显著成效。(任建国、李莹)

来源:中国冶金报-中国钢铁新闻网

编辑:温晓霞

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